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铁精矿选矿厂脱水设备的大型化改造

时间:2014-06-20 10:36:55

作者:世邦机器

设备大型化改造

2007年6月选矿厂实施全厂的设备大型化改造,入选矿石全中为贫赤铁矿石。采用两段连续磨矿、粗细分癣中矿再磨、重选一高梯度强磁选一阴离子反浮选生产工艺。主要采用的大型化设备:磨矿分级3个系列,一段磨矿西5030 mm X 6700 mm溢流型球磨机3台,二段磨矿西5030 mm×6700 mm溢流型球磨机3台,再磨咖2700 mm×4000 mm溢流型球磨机4台,咖3200 mm×3100 mm溢流型球磨机2台; 在铁矿加工铁矿石破碎是非常重要的一步。一次分级咖660 mm×6 3组水力旋流器,二次分级咖500 mm×7 3组水力旋流器,再磨分级咖500 mm×7 3组水力旋流器,粗细分级西500 mm×14 3组水力旋流器;磨矿、分级、重选和高梯度强磁选集中配置在原一选车间各平台,反浮选6个浮选系列,采用的浮选机(一次粗癣一次精癣三次扫选)全部集中配置在原二选车间平台。全厂设备大型化改造工程于2007年1 1月15日全面竣工投产。2008年全厂年处理原矿量达585万t,年产铁精矿达到181万t,电耗由52.88kW・h/t原矿降为48.42 kW・h/t原矿,降幅9.2%,效果显著。

精矿脱水

2002年10月选矿厂完成了提质技术改造后,采用10台P30/10一c陶瓷圆盘过滤机代替32 m2内滤式真空圆筒过滤机,将原来的三段浓缩两段过滤流程改为一段浓缩一段过滤流程。

精矿浓缩采用西30 m浓密机3台,给矿浓度25%一35%,底流浓度60%~70%,溢流固体含量在0.5%以下。

过滤系统改造后,滤饼水分由真空过滤机的13.48%降为陶瓷圆盘式过滤机的10.00%左右,利用系数由o.227 L/(m2・h)提高到o.452 L/(m2・h),滤液由15.46%降为21×10~,使得选矿厂选矿污水实现了零排放。

尾矿处理选矿厂尾矿经3台咖53m浓密机浓缩后,其溢流循环使用,底流经咖900m管道,通过7座泵站加压扬送至尾矿库。每个泵站内各安装12PNB一7型矿浆泵8组。尾矿浓度40%~50%。

尾矿库位于鞍山市西果园,距选矿厂12kin。尾矿库分西沟和南沟两坝,采用长渠沟槽法筑坝,总库容1.04亿m3,总汇水面积3.52 km2。库内共29座溢水塔,两坝内各设3座内径咖2.5 m、高20 m、40 m、50 m的圆筒形周边进水溢水塔和排放尾矿水的2 500 m长的隧洞l条。回水管直径0.9m。至2006年,尾矿堆积相对高度207 m。按目前选矿厂生产能力计算,尚可服务37年。

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