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精品铁矿选矿厂提铁降硅技术改造

时间:2014-06-20 10:36:55

作者:世邦机器

2000年全年精矿品位达到63.42%,金属回收率76.75%。但由于竖炉焙烧人炉矿石粒度偏大,粒级过宽,造成矿石还原不均匀,直接影响磁选流程指标,特别是连续磨矿流程更易造成金属流失。继续采用能耗高的焙烧磁选工艺进行生产经济效益低下,进行技术改造,取消焙烧工艺势在必行。

选矿厂在提铁降硅新一轮的技术改造中,在工业试验的基础上,采用阶段磨矿、粗细分癣重选一磁选一阴离子反浮选联合工艺流程,对一癣二选车间进行了技术改造,于2001年4月至11月完成,总投资9800万元。铁矿设备用于锰矿的采矿,其中用到较多的要数铁矿破碎机铁矿粉碎机了。2002年在原矿品位29.62%的情况下,取得了铁精矿品位67.00%、回收率79.56%的指标;2003年在原矿品位29.27%的情况下,创造了铁精矿品位67.67%、尾矿晶位11.99%、回收率83.32%的指标。

该企业由一个年亏损4 Ooo多万元发展成为上缴利润4.O亿元的创利大户。经推算,由于选矿厂铁精矿品位提高和二氧化硅下降,每年可为鞍钢炼铁降低焦比和提高高炉利用系数带来1.2亿元效益。目前,选矿厂已形成年处理原矿量960万t,年产铁精矿315万t规模,成为我国特大型节约型、环保型选矿J。

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