时间:2014-06-25 09:56:11
作者:世邦机器
浮选柱提纯磁铁矿精矿质量试验研究
为了进一步提高铁精矿品位,降低杂质含量,为炼铁提供优质原料,实现选矿与炼铁技术指标出众和经济效益非常大化,在2001年采用浮选机反浮选工艺“提铁降硅”技术改造的基础上,结合“十五”国家科技攻关计划项目“大型紧缺金属矿产资源基地综合勘查与高效开发技术研究”的子项目“高质量铁精矿选矿技术与装备研究”,围绕浮选柱阳离子反浮选机“提铁降硅”工艺开展工作及技术研究。
(1)实验室试验研究。公司与长沙矿冶研究院、中国矿业大学合作,于2003年10月,在实验室开展弓长岭磁铁矿低泡阳离子浮选药剂、浮选柱技术及相应流程结构的试验研究。铁矿设备用于锰矿的采矿,其中用到较多的要数铁矿破碎机和铁矿粉碎机了。试验结果表明,通过采用浮选柱技术,磁铁矿铁精矿品位能够提高至70.00%,si0:含量降低至4.00%,实现了对磁铁矿精矿的有效提纯。
(2)分流工业试验研究。2004年5月至8月在公司选矿厂进行浮选柱及新药剂的工业分流试验。试验结果表明,浮选柱技术在磁铁矿反浮选工艺中具有良好的分选性,有利于提高铁精矿的质量和金属回收率。浮选柱工艺以一次粗癣两次扫癣中矿再磨流程为理想。
(3)工业试验。浮选柱工业试验系统其给矿从生产系统分流,设计浮选柱给矿铁品位63%~65%,SiO,含量8%~10%,细度一0.074 mm占90%±2;给矿浓度42%±2,设计处理能力65 t/h,浮选柱生产铁精矿品位69.00%,尾矿品位小于25.00%。
(4)浮选柱试验工艺与浮选机生产工艺指标对比考查。浮选柱试验系统与浮选机生产系统指标比较,精矿产率提高1.27个百分点,品位降低0.08个百分点,回收率提高1.27个百分点;浮选柱尾矿品位降低4个百分点,浮选柱工艺分选效率和技术指标优于浮选机生产工艺。
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自1999年以来,高频振动细筛在采用多路给矿、叠层筛网及凸形筛面的同时,在高频振动细筛结构上和筛网使用寿命上进行了如下改进:我国细粒物料筛分分级设备近年来取得了很大进展,铁矿选矿厂分级设备的装备水平及工艺技术达到相当高的水平,为我国钢铁工业的快速发展做出了很大贡献。
细碎机实现恒功率控制的研究,破碎机处理能力提高9.36%,新生成的一12 mm含量提高13.7%;小车自动布料系统也取得了进展;通过自主开发,完成了复合闪烁磁场精选机的智能控制系统以及高频振网筛远程集中控制系统。
选择性磨矿是指利用人磨物料中矿物之间的可磨性差异,通过对磨矿方式或操作条件加以调节,使磨矿过程具有某种选择性。
20世纪80年代中期到90年代初,科技人员陆续摸索出打碎石桩、抛石挤淤、用碎石或粗尾砂置换尾矿泥等方法加固尾矿坝;采用在沉积滩预埋排渗管网、倒虹吸管排渗、大口井抽排渗水
防止轴承座移位装置。在现场观察中发现,由于皮带张力大,原皮带机轴承座出现移位、断裂,造成皮带跑偏。为此,设计中增加了轴承固定装置,防止了轴承座移位。
年处理原矿200万t左右。1998年以来,通过分步改造,逐步将铁精矿品位由63.30%提高到2CHDO年的64.42%。