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关于河卵石破碎产品的质量控制和改进措施

时间:2014-05-20 14:07:38

作者:世邦机器

主要是河卵石含泥量控制。经现场取样,人工剔除直径大于50 mm卵石,检查其含泥量为3%一5%(泥主要存在于细料之中)。为降低含泥量,采用挖掘机现场翻挖洗刷办法,充分利用河卵石下的河水清洗(卵石下河水一直在流动,河卵石制沙机通过挖掘翻动,使粒径极小的泥质被河水冲走,起到清洗作用)。经翻动清洗后,直径50 mm以下集料含泥量绝大部分为1%以下,确保了原料的清洁度。其次是清除河卵石中的树根等杂物。

碎石检查结果可以看出新生产石料的各项指标都能满足规范的理想要求。经试验,砂的含泥量为0. 800,无泥块存在,细度模数3. 7,属粗砂上限。

通过对洗砂沉淀物检查分析发现,其中70%以上为0. 16,0.63 mm细砂粒,这是因为0. 16 ―-0. 63mm粒径在洗砂过程中被水冲走,造成制出的砂偏粗,级配相对也较差。为减少细颗粒部分流失,首先对洗砂机进行改造,将洗砂机叶轮背而滤网孔由5mm改为1 mm,输出的砂中细颗粒大量增加,但随后出现了新问题,细粒多携带的水也多,按原有皮带机斜度,砂大量顺着皮带机往下流,导致输运困难。

针对该情况,进一步降低输砂的叶轮转速,河卵石制砂机由原来的1. 2 r/min改为0. 5 r/min,转速降低后,滤水时间增加,砂中含水量大大降低;同时调整皮带机倾斜角,由18降到100;另外,扩大洗砂机排水口尺寸,将排水口滤网换成更细网孔的滤网,使进排水平衡。通过采取以上措施,输出的细粒料明显增多。

经过上述改进,生产的砂中细颗粒明显增多,细度模数明显下降(细度模数接近3. 0 ),试拌砂浆和硅后发现,其和易性明显增强,保证了制砂质量。

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