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金山店铁矿优化工艺的试验研究

时间:2014-06-26 10:02:53

作者:世邦机器

水力旋流器与水力旋流器的溢流、过滤机返矿一起进咖24m浓密机,形成又一个闭路分级浓缩过滤流程。试验结果表明,当14水力旋流器的给矿浓度为14.50%时,沉砂浓度达到42.70%;当28水力旋流器的给矿浓度为26.86%时,沉砂浓度达到77.80%,2台水力旋流器沉砂合并一起时的浓度为62.72%。

2台水力旋流器沉砂合并一起时的浓度为62.72%。咖24 m浓密机溢流浓度仅有o.06%,浓缩过滤作业凹收率达到了96.18%。工业试验时,2台咖350mm水力旋流器溢流管均为咖60 mm,沉砂口均为咖20 mm。铁矿石破碎机铁矿石粉碎机的工作原理相似,只不过,前者颗粒较粗后者相反。尽管试验做得不是很详尽,但基本上解决了金山店选矿厂长期存在的硫精矿过滤难题。

双旋流器强化硫精矿浓缩过滤工艺实际上是一个双闭路强化消泡、强化硫精矿浓缩过滤的过程。原有的西24m浓密机为细粒级硫精矿提供了沉降浓缩时间,同时可以脱除危害过滤的微细粒级矿泥。

通过工业试验和试生产,发现使用的西350 mm水力旋流器存在一些问题,主要是水力旋流器质量较差,铸铁的沉砂嘴使用2~3 d就需更换,生产不够稳定。1996年开始试用咖300 mm聚氨酯旋流器,沉砂嘴耐磨性能较好,可使用20 d左右,而柱、锥体的使用寿命可达到1年以上。1996年12月又使用咖250 mm碳化硅内衬水力旋流器,使用寿命进一步提高,特别是沉砂嘴耐磨性能良好.一般可使用6个月以上,明显提高硫精矿浓缩过滤工艺稳定性。

2003年,由长沙矿冶研究总院和武钢矿山研究所对金山店铁矿进行了选矿厂技术改造前的优化工艺的试验研究。试验研究表明,金山店铁矿选矿工艺采用洗矿预抛尾、自磨、阶段选别一球磨工艺,进行原矿全粒级抛尾和阶段磨癣细筛再磨,能有效的实现提高选矿厂的生产能力、提高铁精矿品位和降低选矿厂消耗。该流程比原工艺可减少15%以上的入磨量,大大降低选矿厂的电力消耗,在目前和今后电力愈来愈紧张、电价愈来愈高的情况下,具有明显的优势。在球磨机磨矿细度一0.074 mm占80%、细筛筛孔为0.1mm时,最终铁精矿产率40.42%、TFe品位68.25%,含硫0.04%,铁回收率83.70%。说明采取预选抛尾、细筛与磁选组合、浮选脱硫等措施对选铁工艺进行优化,能够获得高质量的铁精矿。

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