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大冶铁矿生产工艺流程的特点

时间:2014-06-26 10:02:53

作者:世邦机器

生产工艺流程的特点

(1)选矿厂采用三段一闭路破碎、干式磁选抛尾流程,提前抛弃一部分废石,减少入磨量,以提高入磨矿石品位。采用阶段磨矿、阶段选别,能够有效去除脉石矿物,提高磨矿效率,有利于降低磨矿球耗、电耗。再磨前增加脱水磁选机,提高了磨矿作业浓度,使再磨效果大大提高。

(2)引进HP一500圆锥破碎机后,中碎粒度能够达到一65 mm,细碎粒度降到一12 mm以下,大大减少了破碎系统的检修时间,实现了“多碎少磨”。新破碎机的应用不仅有利于预选选别作业,而且将人磨粒度由原来的一18 mm降到一12 mm以下。铁矿设备用于锰矿的采矿,其中用到较多的要数铁矿破碎机铁矿粉碎机了。与之配套的R1406sE-G圆振动筛筛分效率可达75%。

(3)陶瓷过滤机的成功应用。该设备生产能力大,水分含量低,运行成本低,可以回收细粒级物料,工作可靠,机构简便,操作维护方便,自动化程度高,大大减轻了工人的劳动强度。陶瓷过滤机的过滤液清澈度与自来水相当,可作为陶瓷过滤机本身清洗用水,节约了清水,环保效益非常好。

(4)选矿回水的合理利用。1989年以后,大冶铁矿泵站停止供水,选矿积极采取措施,在提高循环水利用率方面做了大量的研究工作。经过对生产实际运行探索,对生产用水进行了系统改造,总结出一套“一观二调三优控”的选矿循环水操作法,实现了选矿的废水零排放,满足生产用水要求,使选矿用水故障逐渐实现零影响。循环水利用率达到100%,每年减少新水补充成本150万元,降低电耗70万元。

(5)引进高效浓密机提高尾矿输送浓度。选矿厂在提高尾矿输送浓度方面做了大量工作,通过技术攻关、引进高效浓密机、对浓密机底流泵采用变频技术控制等,其输送浓度由原来的15%一25%提高到35%~50%。不仅大大减少了输送矿浆量,还节约能耗及尾矿输送的远行成本,确保了选矿的循环水质量。

(6)采用自动控制,实现节能降耗。采用自动控制系统实现破碎工艺设备的顺序控制、逻辑连锁控制、故障保护控制、破碎机给矿自动控制、矿仓布料自动控制等功能,优化磨矿分级生产过程,充分发挥设备效率,减少或杜绝球磨机涨肚和空转时间,降低钢球和衬板损耗,降低生产成本,实现球磨机生产能力提高8%,能耗降低8%~15%,劳动生产率提高5%~10%,金属回收率提高2%,降低工人劳动强度,减少设备。

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