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铁矿石与捕收剂

时间:2014-06-20 10:36:55

作者:世邦机器

RA一715捕收剂替代MZ一21捕收剂的试验研究。受铁矿石性质复杂的影响,选矿厂一选车间工艺改造完成后浮选技术指标不高。为此引入了用RA一715捕收剂替代MZ一21捕收剂的试验。

试验结果表明,应用RA一715捕收剂后,矿浆泡沫层均匀、厚实,易于操作。对比试验结果表明,在入选品位相近的情况下,用RA一715捕收剂替代MZ一21捕收剂可使精矿品位提高0.05%,尾矿品位降低1.82%。

二选车间生产工艺流程(1)磨矿分级存在的问题。二选车间两段磨矿均采用咖3200嘞×4500 mm球磨机,一段为格子型,二段为溢流型。分级设备一次分级采用咖2400mm高堰式双螺旋分级机,二次分级采用咖500 mm渐开线式水力旋流器。铁矿设备用于锰矿的采矿,其中用到较多的要数铁矿破碎机铁矿粉碎机了。近年来,生产实际反映的问题都归结在磨矿效率低、分级效率低。根据理论分析并结合实际,确认产生这些问题的主要原因:一段入磨粒度不达标,磨矿分级设备落后,细筛筛分效率低等。

(a)入磨粒度不达标,严重制约磨矿作业效率。

磨矿效率低主要原因在于一段磨矿入磨粒度达不到工艺要求。从理论上说,破碎能耗低于磨矿能耗。

因此,在实际选矿生产中应尽量多碎少磨以节能降耗。而根据日常的工艺检测结果一12 mm含量仅达到72%左右,这就给磨矿作业增加了额外负担,导致磨矿能耗偏高。

(b)螺旋分级机设备本身的效率低。二选车间一段磨矿分级设备采用高堰式双螺旋分级机,这种设备运行稳定,操作简单,维修便利,但相对其他分级设备效率较低,指标不理想。

(C)细筛易堵造成筛分效率低。二选工艺自投产以来,经过几次工艺流程考查,一段、二段细筛的筛分效率低,仅有10%左右,造成再磨负荷量不平衡,导致二次脱水槽时常产生翻花现象,尾矿偏高,尾矿金属流失。车间及时采取措施,对筛板定期酸洗,提高了筛分效率。现已达到20%左右,减轻了再磨负荷。

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