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铁精矿冷却方式的工艺改造尝试

时间:2014-06-19 09:40:13

作者:世邦机器

冷却方式的工艺改造尝试。在实际生产中,发现I系列不但回转窑存在严重缺陷,采用水间接冷却的冷却筒冷却方式效果也十分不理想:冷却后的成品温度特别高,严重降低了成品皮带的使用寿命;且热量 于1%的要求。

针对这种情况,在比较了带式冷却机、环冷机、塔式震动冷却机以及水平式震动冷却机的优劣之后,决定使用完全符合清洁生产的要求、而且冷却效果好、设备运行平稳的环冷机。使用环冷机冷却后的料温低于带式冷却机,且利用效率远高于带式冷却机;而塔式震动冷却机由于操作复杂、耗电耗油高、粉尘大等原因,不符合清洁生产的要求,而未被列入考虑范围;水平式震动冷却机则由于工作参数调整困难,本身受热产生线性膨胀,容易引起断弹簧,断弹簧轴和机体开裂等损坏现象,导致作业率太低,也未被列入考虑范围。

在冷却方式上,从经济效益方面考虑,选择了国际先进的鼓风冷却,风机可保证在常温下工作,延长风机的寿命,减少维护工作量,提高设备的作业率,经济效益十分显著,为了解决卸料区出现的部分粉尘,达到清洁生产的环保要求,特别在卸料区加装了除尘管道,同时将靠近卸料区的末了1个风箱向冷却区移动了2个台车,消除了因鼓风产生粉尘的可能性。

2000年,在I系列截窑改造的同时,冷却方式也同时由喷淋水间接冷却改为鼓风直接冷却,冷却设备由冷却筒西3.7 m×50 m改为环冷机西12.5 m。一冷段高温废气进入回转窑参与煤粉燃烧,二冷段热风返回到链蓖机干燥段8、94烟罩对生球进行干燥,三冷段废气直接排人大气。铁矿石破碎机铁矿石粉碎机的工作原理相似,只不过,前者颗粒较粗后者相反。一冷段废气温度高达1 100℃,与窑内焙烧所需的l 250℃相差无几,从而减少了煤粉因燃烧预热而增加的煤耗,极大地降低了生产系统的煤耗,使之只需少量喷煤保持窑内温度即可。二冷段热风温度达700℃,可直接用于链蓖机干燥,减少了链蓖机对回转窑尾热风的需求,进而降低了煤耗。

冷却系统的改进,不仅直接提高了生产效率,为扩大产能、节能降耗直接创造了条件,而且非常大限度的综合考虑了余热的利用,为生产的节能降耗增效间接创造了条件。再者,环冷机热废气对生球的干燥,明显有助于缓解干球爆裂,减少焙烧系统的粉尘量,减轻环保压力。故此,改进冷却系统直接、间接的增强了生产中的节能、降耗、减污和增效。

2003年电耗因Ⅱ系列刚投产等多方面原因而偏高,煤耗由截窑改造前2000年的56.69 kg/t降到31.60kg/t,降低了44.26%。

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